【涂装过程问题案例】一种提升整车PVC机器人动作效率节省采购成本的工作法
人阅读 2024-03-20 09:13:06
案例描述:
涂装某产线某新车型投产底涂UBC喷涂理论计算需要18台机器人,目前只有16台机器人,为了递减投资和提升工厂竞争力,通过各种途径的工作法进行创新,提高机器人动作效率,从而节省715万元设备投资,电量节省20万度/年,工时节省:4人/天,并确保某新车型顺利投产,并向海外输出技术经验并得到海外工厂的学习。
解决问题:
问题:涂装某产线某新车型投产,日本厂家认为依据机器人动作效率,需要追加2台机器人并设备改造。
创新点:通过对喷涂轨迹工作法创新,破除对外资厂家的技术极限,通过速度提升、多余距离减少、动作自主设计等手段,将需要采购2台机器人的喷涂动作压缩到原有的机器人实施。
经济效益:节省费用715万,节省电20万度/年,工时节省:4人/天。
应用前景:该工作法的创新,有助于减少合资公司对外资设备的依赖,并具备实际推广性。